“采煤一隊8715工作面皮帶翻面安全高效,我們打了一個漂亮仗!”近日,中煤大屯公司姚橋煤礦礦長張朋在安全生產早調會上表示。
“這是一場與時間賽跑的攻堅戰。我們既要確保安全,又不能影響正常出煤。”該礦采煤一隊隊長韓勇說。
針對8715工作面皮帶因長期高負荷運轉帶來的隱患,采煤一隊打響了一場關乎安全、效率和成本的皮帶翻面攻堅戰。從方案研討到技術攻關、從井下論證到精準實施,采煤一隊依靠創新協作,交出一份高標準答卷。
從“三板斧”到最優解
8715工作面皮帶機已連續使用了14個月,累計運輸原煤160萬噸,堪稱姚橋煤礦的“動脈”。然而,這條“動脈”近期亮起了紅燈。
2月3日早班沖洗檢查顯示,70%的帶面布滿“麻坑點”,煤屑藏匿其中,導致清掃器失效,日均清理量激增。底皮帶下方煤屑堆積,皮帶平整度下降,隨時可能引發跑偏、撕裂,甚至發生停機事故。剩余皮帶長度僅650米,若按常規更換新帶,需投入20萬元材料費,且停產2個早班。但工作面僅剩3個月回采周期,更換新皮帶性價比極低。
必須翻面!但怎么翻?這道難題擺在了韓勇和隊員們面前。
2月3日下午,韓勇與采煤一隊黨支部書記馬龍水、機電隊隊長薄偉、技術員李子科以及骨干人員聚集在會議室,開了一場“諸葛亮會”。會上,3個方案被擺上桌面。
方案一:人力翻面,傳統但低效。全員上陣,徒手翻轉650米皮帶,動作需整齊劃一,稍有差池即可能跌落、滑倒。但是,風險不可控,1.2米寬皮帶厚度、硬度遠超以往操作設備,體力消耗大,安全風險陡增。
方案二:手拉葫蘆輔助,治標不治本。雖能減輕人力,但鏈條包裹易致皮帶褶皺,反復松緊鏈條則拖慢進度,導向托輥懸空擺動更添隱患。
方案三:機械翻面,創新破局。即利用皮帶自身動力翻轉,通過精準導向控制跑偏。這種方法僅需1個班次完成,省時;采用機械化操作,降低安全風險,省力;僅需少量改造,材料成本低,經濟。
經綜合評估,機械翻面方案獲高票通過。
技術攻關“一戰定乾坤”
2月4日早班,韓勇帶領技術骨干到達8715工作面。井下現場論證會直擊核心難題——如何實現翻轉皮帶的穩定導向。
“大家討論的焦點主要是三個施工方法是否可行。”薄偉介紹。一是單體打點柱法。滑動摩擦易損傷皮帶,受力不均致跑偏;二是手拉葫蘆吊掛法。托輥軸頭短、懸空擺動,安全風險大;三是固定托輥架法。這種方法雖需自主設計、技術門檻高,但一勞永逸。最終,大家決定設計加工導向托輥架。
說干就干。李子科和工友開始了緊張的設計和加工工作。他們以10號槽鋼為支撐骨架、厚度10毫米鋼板為固定基座,采用夾板式安裝工藝,確保穩定性。他們在皮帶翻轉段安裝3組可調托輥,通過角度緩變實現“軟著陸”,避免硬摩擦。
“創新亮點是托輥間距優化至1.5米,兼顧導向精度與施工效率。這就像給皮帶裝上導航儀,想跑偏都難!”李子科形象比喻。
機械化翻面創效益
2月7日早班,皮帶翻面的戰斗打響了。韓勇、薄偉、李子科帶領人員提前下井,直奔工作面施工現場。
他們按照施工計劃和安全措施,緊鑼密鼓地行動起來。切斷電源,松張緊裝置,鎖定夾板防止下滑。拆除機尾前方5節皮帶架,騰出作業空間。最關鍵的就是精準定位接頭,翻轉對接后恢復穿條。安裝自制托輥導向架,將托輥傾角調至15度,形成漸進式導向帶。安裝完畢,低速啟動皮帶,全程監控跑偏量,動態調整托輥角度。
皮帶運行一周后,采煤一隊進行二次翻轉接頭,徹底完成翻面工作。從啟動皮帶到完成翻面,僅用了28分鐘。經現場驗證,皮帶帶面平整度檢測誤差小于等于3毫米,清掃器效率提升90%。
“從現場準備到翻面結束,用了8小時,比傳統方案壓縮了一半的工時!”韓勇說。
韓勇總結,這次翻面做到了一舉三得。安全效益方面,全程零磕碰、零事故,機械化作業規避了人力風險;經濟效益方面,節省新皮帶采購費20多萬元,減少停產時間12小時;管理效益方面,自制導向架可復用,為同類問題提供標準化解決方案。
“以前翻個幾十米的皮帶累得直不起腰,現在按個按鈕就搞定!”李子科感慨。
韓勇表示,安全至上是前提,導向托輥架設計將風險關口前移,實現本質安全;技術突圍是支撐,從“人海戰術”到“機械智控”,本質是思維升級;團隊精誠協作是戰斗力,從技術員到操作工,全員參與激發創新活力。